日前,馬鋼300噸轉(zhuǎn)爐滑板擋渣系統(tǒng)試驗取得實質(zhì)性突破,擋渣成功率達97.5%以上,促進了馬鋼大轉(zhuǎn)爐自動化煉鋼系統(tǒng)的完善和升級。 該滑板自動擋渣系統(tǒng)采用先進的紅外檢測技術(shù),在出鋼過程中對鋼流進行下渣檢測,自動控制滑板開閉,達到準(zhǔn)確控制下渣的目的。從今年本月開始,經(jīng)過項目組的不懈努力,2號300噸轉(zhuǎn)爐滑板擋渣系統(tǒng)改造獲得成功。與以往擋渣方式相比,該擋渣系統(tǒng)擋渣成功率提高了近10%,鋼水夾雜少,有效提高了鋼水清潔度,合金、耐材消耗低。 據(jù)馬鋼滑板擋渣工藝負責(zé)人、高級工程師徐小偉介紹,目前300噸轉(zhuǎn)爐滑板擋渣還須進一步進行系統(tǒng)優(yōu)化,包括紅外檢測準(zhǔn)確率的提高、耐材系統(tǒng)的優(yōu)化、安裝定位的調(diào)整、下渣報警啟動搖爐角度的設(shè)置、下渣檢測控制系統(tǒng)的優(yōu)化等。同時,滑板擋渣使用效果評價模型還需要完善,按照鋼種、班次和操作習(xí)慣進行分類分析,對操作人員進行操作培訓(xùn),減少操作過程中的“卷渣”,最終將實現(xiàn)自動擋渣。 馬鋼300噸轉(zhuǎn)爐產(chǎn)品定位于“高精尖”鋼種,但原有的手動擋渣方式擋渣效果不穩(wěn)定,出鋼過程中下渣“回磷”,精煉工序氧化劑等合金成本消耗過高,成為困擾馬鋼追求高品質(zhì)、低成本生產(chǎn)的難題。為此,300噸轉(zhuǎn)爐滑板擋渣工藝項目組實施“滑板自動擋渣”改造,先在2號300噸轉(zhuǎn)爐上試驗,而后逐步推廣。 (責(zé)任編輯:馮善智) |